您现在的位置: 三菱 > 三菱价格 > 正文 > 正文

CCLink网络在三菱ROBOT

  • 来源:本站原创
  • 时间:2021/12/5 11:33:18
治疗白癜风有什么偏方 http://baidianfeng.39.net/a_zczz/150710/4653852.html

本文主要介绍了采用三菱工业机器人、三菱M70数控系统构建的CC-Link网络实现了全自动钻孔攻牙生产线的网络组态以及其具体的控制原理。

文章提供:兴东机电设备(深圳)有限公司王光圣

01引言

数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化,也使制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,它对国计民生的一些重要行业的发展起着越来越重要的作用。

CC-Link网络作为ISO国际标准的一员,已经成为真正的世界网络标准,如今在全世界各个工业生产领域都得到了极其广泛的应用。本案例由本人将CC-Link网络成功应用于钻孔攻牙机组成的全自动加工线。

02CC-Link总线技术简介

CC-Link是ControlCommunicationLink的简称,它是一类基于PLC系统的现场总线,用于PLC远程I/O系统向现场总线技术的发展和延伸。在工控系统中,可以同时将控制和信息数据以10Mbps进行高速传输。

一般情况下,CC-Link主要是采用广播轮询的方式进行通讯,瞬时通讯则用于主站与本地站、智能设备站之间通讯。所有主站与从站之间的通讯进程及协议都由LSI-MFP控制,其硬件结构决定了CC-Link具有高速稳定的通讯。

CC-Link网络目前含有CC-LinkVer1.0和CC-LinkVer2.0两个版本。CC-LinkV2适合于大容量数据通讯场合,是在CC-LinkVer1.0通讯基础上增加了扩展循环传输功能,使循环数据通讯容量相对于原版本可以扩大2、、8倍。通讯速度选择为10Mbps时最大通讯距离是米,当速度选择为kbps时可以达到米。

使用过程中的数据交换均可采用自动刷新的方式实现,这样工程师只用做相应的网络设置即可,省去了很多其他网络需要知道具体的通信数据格式等问题,提高了开发设备效率。本方案之所以采用CC-Link网络,正是因为以上这些优点。

03系统配置3.1此自动化加工线主要设备如下:

三菱M70数控系统钻孔攻牙机:1台(需选件:HN76)RV-6SD工业机器人:1台(需选件:2D-TZ)RV-3SD工业机器人:1台(需选件:2D-TZ)GT-VNBA触摸屏:1台Q系列PLC1套:包括有Q35B、Q61P、Q02CPU、QX0、QY0P、QJ61BT11N、QJ71E71-

具体设备现场图

3.2简单通讯示意图:0生产工艺

1#机器人(RV-3SD)负责从毛坯托盘上取待加工的毛坯料送入钻孔攻牙机中,同时从钻孔攻牙机中取出加工好的成品放入指定的成品托盘内。此过程中钻孔攻牙机会自动配合此机器人实现开门、关门、夹具夹紧释放、钻孔加工。

为了提高效率,1#机器人安装有2个抓手,能同时抓取毛坯料和成品料,实现在一个行程周期完成一个工件的取料、上料加工。1#机器人还会在距离钻孔攻牙机安全门比较近的地方设置一个安全等待点,那样能使得机器人与钻孔机同时工作,减少钻孔攻牙机完成后,机器人上料的时间。

2#机器人(RV-6SD)负责搬运待加工的毛坯托盘、加工完毕的成品托盘及其他辅助型搬运、检测工作。触摸屏能够方便的设置各部分的运行参数,并且可以实时监控各个环节的加工状态。

05控制方案

此CC-Link网络主站采用QJ61BT11N,2台机器人及M70数控系统均采用智能设备站,网络选用的是Ver2.0版本。此网络可以方便的追加扩展机台,灵活设置每个站通讯的数据量。

PLC、机器人及CNC均需对相应的CC-Link通讯速度、站号、通讯数据起始地址等参数进行设置,通讯成功后,CC-Link网络按各站设置情况,会自动刷新所设置的区域。主站PLC会有对应各站的刷新区域,机器人与CNC加工之间的开门、关门、夹具夹紧、释放等等信号就能通过Q系列PLC主站实现通讯。

GT触摸屏通过以太网与QPLC通讯,选择以太网的原因是三菱目前的触摸屏都自带有以太网通信接口,比较经济。同时,此项目也可以将上位机改为工控机,工控机也可以通过以太网或者CC-Link来与PLC及下位设备进行通信。工控机采用CC-Link网络时,上位机及PLC的编程工作量会减少很多,同时也会省下许多内存空间和步数。

CC-Link的PLC侧设置

CC-Link的CNC侧设置

CC-Link的机器人侧设置

06上位机改为工控机后的CC-Link设置

工控机PCI插槽上增加CC-Link板卡:Q80BD-J61BT11N。工控机针对CC-Link的板卡还需要安装的软件:SW1DNC-CCBD2-B。

工控机侧部分设置

工控机侧CC-Link的刷新数据监控功能

07项目在执行时碰到的问题举例7.1触摸屏如何实现显示ROBOT的坐标

7.2ROBOT与PLC之间采用CC-Link网络不能实现浮点数通信的问题,及ROBOT收到的数据如何转换成机器人坐标中的角度

7.3触摸屏如何监视CC-Link网络的通信状态

可以通过CC-Link通讯中的特殊继电器和特殊寄存器能反映出CC-Link整个网络及各站的通信状态:

08使用心得

实践证明,利用CC-Link网络开发的网络控制系统具有实时性、开放性、通信速度快、布线方便等优点,采用此方案能够很灵活的将车削、铣削、钻孔攻牙、清洗等加工工艺组建成全自动的零件自动化加工线。在提高加工精度、效率、减少人力等方面有很好的效果,值得广泛推广。

-END-

热门文章

刀片电池特殊在哪?安川推出定制伺服产品造车巨头烧光8亿光伏治沙数字化工厂预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


本文编辑:佚名
转载请注明出地址  http://www.sanlingasl.com/sljg/9862.html
热点文章

  • 没有任何图片文章
  • 没有热点文章
推荐文章

  • 没有任何图片文章
  • 没有推荐文章

Copyright © 2012-2020 三菱版权所有



现在时间: